2013年12月22日日曜日
大会報告’ JOI予選
JOI予選の結果が出ました!
8888888888888888888888!
結果は・・・
600点中100点(問1で1完)
Cランク
でした・・・・・
3完ぐらいを狙ってたのでちょっとショック・・・
問1は10分ちょっとで完答!(瞬)
問2・問3も意味がわかり、アルゴリズムもわかりました(解説みたらあってた)が、、、
ビルドエラーーーーーーーーーーーーーーー
えぇーーーーーーーーーーー
三時間粘ってもなおりませんでした・・・
出てくるエラーがほんとおかしかったんだよな・・・(負け惜しみ)
ソースあげときます(コピペしたら読みずらいことになってますが・・・)
間違い見つけたら コメント お願いします!!
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問2
#include<stdio.h>
int main(){
int N,M,i,j,B,RESULT_;
int A[1000];
int A_[1000];
int RESULT=0;
scanf("%d %d",&N,&M);
for(i=0;i<N;i++){
scanf("%d",A[i]);
}
for(j=0;j<M;j++){
scanf("%d",&B);
for(i=0;i<N;i++){
if(A[i]<=B){
A_[i]++;
goto x;
}
}
x: RESULT_=A_[1];
}
for(i=0;i<N;i++){
if(A_[i]>RESULT_){
RESULT=i;
}
else{
break;
}
}
printf("%d",RESULT);
return 0;
}
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
問3
#include<stdio.h>
int main(void){
int W,H,N;
int i;
int ROAD;
int a[2];
int b[2];
scanf("%d %d %d",W,H,N);
scanf("%d %d",a[0],a[1]);
for(i=1;i<N;i++){
scanf("%d %d",b[0],b[1]);
if(a[0]==b[0]){
ROAD=ROAD+a[1]-b[1];
}
else if(a[1]==b[1]){
ROAD=ROAD+a[0]-b[0];
}
else if(a[0]<b[0]&&a[1]>b[1]){
ROAD=ROAD+(b[0]-a[0])+(a[1]-b[1]);
}
else if(a[0]>b[0]&&a[1]<b[1]){
ROAD=ROAD+(a[0]-b[0])+(b[1]-a[1]);
}
else if(a[0]<b[0]&&a[1]<b[1]){
ROAD=ROAD+(a[1]-b[1]);
}
else if(a[0]>b[0]&&a[1]<b[1]){
ROAD=ROAD+(b[1]-a[1]);
}
a[0]=b[0];
a[1]=b[1];
}
printf("%d",ROAD);
return 0;
}
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
来年こそ3完!
2013年12月8日日曜日
JOI参加!?
期末テスト中なのに…
情報オリンピック予選に参加することに決定しました!
ロボットづくりでは基本車体制作(ガワ)担当なので プログラミングに自信をつけたいと思ったのです
早速Visual C++ 2010 評価板をインストール
申し込みも完了し 着々と準備を進めています
Cの絵本・アルゴリズムの絵本で勉強中です
Q:勉強どした?
A:そ、それなりに…
大会報告 全日本マイクロマウス大会2013
今年を〆る大会(
(あれ期末考査…)
(期末考査なんてなかった…)(焦)
全日本マイクロマウス大会に出陣してきました!!!
@流山生涯学習センター体育館
さて 東日本大会の雪辱を果たすことはできたのでしょうか
……………
残念ながら できませんでした(泣)
ロボカップジュニア千葉ノード大会が終わり マイクロマウスを仕上げるぞ、というときに
・モータードライバー回路のショート
・逆ざしによるCPU(SH7125)のショート(
そんなこんなで 急遽
SLA7073MPRT->MP4401SH7125->
というように変更しました
そりゃ間に合わんわな…
今回学んだ重要なこと
・一週間はムリ
・逆ざし厳禁(赤い人でコードを作ろう)
ですが やっぱり大会に参加するというのが非常に意義のあることで
たくさん刺激を受けて参りました
特にロボトレースでは
・全方位移動
・ヘリ型で飛んで移動
二つとも確実に動いていました!
二つめは正直先を越された、という感じでした
来年は ニューテクノロジー賞をとれるようなマウスをつくるつもりです
ハーフのフレッシュマンは来年が初でこちらも魅力的ですな
2013年11月30日土曜日
大会報告 ロボカップジュニア千葉ノード大会
大変長らくお待たせいたしました、
大会報告その1です!
ロボカップジュニア千葉ノード大会 が千葉市のQuiball(キボール)で行われました
自分は中二×3のチームで レスキューAプライマリ に参加
他の大会もあった関係で 車体制作は実質一週間!!!
おかげで大会当日にやっと直進走行ができるようになりました…
センサーのA/D変換値の調整がウマくいけば ライントレースするのでは?
と思うじゃんっっ
そううまくいきませんでしたね…
二回の競技とも0点という残念な結果に終わってしまいました
四チーム中同着3位!…?
ちなみにコースはこれ
ルール変更に伴い 例年よりレベルが上がっています
僕が所属した チーム『もほろびちっち』のロボットはこんな感じ
プレゼンテーションポスターはこんな感じ
この大会では 他にCoSpace Rescue やレスキューAセカンダリ レスキューBのデモンストレーション等があり 多くの刺激を受けました
ちなみにこんな物をもらいました。 面白い歯車ですね・・・
本校のチーム以外は レゴマインドストームを使った 通称『レゴ勢』
やはり回路や車体を自作する側からすると レゴ勢に負けるのはたまらなく悔しい!
来年こそレゴ勢にリベンジだ!!
2013年11月11日月曜日
マイクロマウス学生大会に出陣してきました!!!
11/4(日)に
マイクロマウス学生大会に出陣してきました!!! マイクロマウス学生大会
自分はスタートセンサーもきれずに、リタイアとなってしまいました・・・
センサーLEDは光りました(それだけ)
モータードライバー回路の問題で走らないのはわかっていましたが、ルールなのでキッチリ
7分で5回リタイアしました
動かないのを承知の上で、”次は動いてほしいです”、などと言われながら、調整するふりをするのはかなりキツカッタ・・・・・
ジルコニウム(Zr) |
ジルコニウム(Zr)
ユニバーサル基盤を使ったマイクロマウス
駆動部には ステッピングモーターを使用
ジルコニウム(Zr) 2 |
作業風景 |
全日本では完走(その前に動くこと)目指して(やばっっっ 間に合わん) ガンバリマス
おまけ
この大会は 早稲田大学西早稲田キャンパス で開催され、そこでは理工展をやってました。
ゲーム作りやロボット展示で多くの刺激を受けました
2013年10月31日木曜日
今後のスケジュール
やれやれ やっと現在進行形でブログに投稿できる・・・
しかし 今は中間考査の真っただ中 で さらに今後の予定は
- 中間考査直後
- 11/3(日) マイクロマウス学生大会 @早稲田大学 西早稲田キャンパス
- 11/4(月・祝) 模試?
- 11/10(日) 英検二次試験
- 11/17(日) ロボカップジュニア千葉ノード大会
- 11/23(土)・24(日) 全日本マイクロマウス大会
- 12/1(日) 先端ものづくりチャレンジin習志野
- 期末考査直前
∴期末考査まで休みなし!!!
(マイクロマウスはフレッシュマンクラスなので辛うじて11/24が休み?)
な感じです
うおおおおおお マジキチ ロボットできてない
今年の 仙台知能ロボコン
我が部活で一番大きい大会といえば、仙台知能ロボコン ですな
仙台知能ロボットコンテスト
今年六月に開催された 第25回知能ロボコンに参加してきました
自分は、中学2年生(7人ほど?)のみの班(いはゆる厨二班)に所属して、ロボット創りをしました
チャレンジコースに出場
自由ボール と 赤・黄色・青の各色5つのボールをかごに色分けして入れる競技
(色分けしなくても点数は入る(低いが))
ちなみに テクニカルコースは三色のボール・缶が1つずつの6個
自分は主に車体制作(ガワ)を担当
クローラ |
ボールを取り込む機構はクローラを採用
スポンジをつけるというアイデアで、目の前のボールを99%逃さない!
クローラがはずれるという問題には歯車に覆いをつけて解決
一気に掻き込もうとしたが、ボールのある位置にたどり着けず、悔しい思いをした
ぜひ 一気に掻き込むのを成功させたいものだ・・・
アオバしぐなる |
下敷きをボールの溜め込み部に三色で使ったのが特徴的(信号:シグナル)
タッチセンサーが反応すると、最初からどうさする(無限ループ)バグで 自由ボールしか落とせず、
一次予選・敗者復活戦敗退
中二で自由ボールを落とすのはよく頑張った
CPU:dsPIC30F4013 サーボモーター×5
ステッピングモーター×2
こちらもルールは同じ
先端ものづくりチャレンジin習志野
また、12月には 先端ものづくりチャレンジin習志野 にこの車体を改造して参加予定です!
2013年10月28日月曜日
ライントレーサー 使用回路
PIC回路 表 |
PIC回路 裏 |
LED回路の次に作った 2番目の回路
1か月半ほどかかった
やはりまだ配線が汚い
クロム(Cr) A、C に使用
モータードライバー回路 表 |
モータードライバー回路 裏 |
DCモーターを動かすための回路
自作回路其の三
やはり汚い
クロム(Cr) A、C に使用
センサー回路 表 |
センサー回路 裏 |
赤外線センサー RPR-220 の回路4つめの自作回路
ライントレーサーの回路では比較的易しい
クロム(Cr) A、C に使用
コンパレーター回路 表 |
コンパレーター回路 裏 |
Cタイプ基盤に2つのコンパレーターをのせる鬼畜さ
いもはんだ(ブリッジはんだ)に目覚めた一作
クロム(Cr) A、C に使用
ライントレース回路1 表 |
ライントレース回路1 裏 |
PIC、モータードライバー、コンパレーター回路を一つにした 最高鬼畜作の1つ
コンパレーター回路の抵抗値などの問題で うまく動かなかった
全日本マイクロマウス大会にはこれで出場したが リタイア
クロム(Cr) B に使用
ライントレース回路2 |
大会用のセンサー回路
RPR-220 4つ
ゴールマーカー用に一つはみ出している
クロム(Cr) B に使用
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
センサー回路2 表 |
センサー回路2 う |
2013年10月13日日曜日
一年目 ライントレーサーまとめ
去年作ったロボット(ライントレーサー)のまとめ
使用した回路は後日投稿
クロム(Cr)
クロム(Cr) A |
初めてのライントレーサー
長いスペーサーで電池パックを支えているのが特徴的
センサーの位置が低すぎるという問題があった
プログラミングがいきずまってしまい、完成前に B に改造した
クロム(Cr) B |
全日本マイクロマウス大会 ロボトレース部門にでた車体
一緒に出た5人の中でも とてもコンパクトな仕上がり
PIC(マイコン)回路・モータードライバー回路・コンパレーター回路 を1つのCタイプ基盤にまとめるという鬼畜ぶり
(そのせいで、いろいろ問題が・・・)
抵抗値を間違えたようで 可変抵抗をぐるぐる回して調節するコンパレーター回路がキチゲー(というか無理ゲー)であった。
大会はリタイア
クロム(Cr) の名前は ”鉄腕アトム”にあやかり、元素名から
クロム(Cr) C |
基盤をスペーサーでつなぎ合わせて制作
使った回路は A と同じ
仙台知能ロボコン が近づいていたことや、 ギアボックスの破損等で ほとんど動かなかった
2013年10月5日土曜日
ブログ始めました!!!;
ブログ始めました!!!;
部活動でロボットをつくっています;
つくったロボットや回路、プログラミングの話、などなどを紹介し
ていきます;
質問、指摘 いろいろ
よろしくお願いします;
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